2,10,30

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA SERWISU AUTOMATYKAONLINE.PL I POBIERZ DARMOWY NUMER "AUTOMATYKI"!

okładka Automatyka

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, w celach marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego. Oświadczam, że zostałem poinformowany/a o prawie do wglądu, modyfikacji oraz usuwania moich danych osobowych.

*Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowej (w tym informacji handlowej partnerów portalu AutomatykaOnline.pl) za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204).

*Wyrażam zgodę na używanie przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).

*Akceptuję regulamin portalu AutomatykaOnline.pl oraz politykę prywatności serwisu.




ZAMKNIJ OKNO

Dziękujemy!

Prawie gotowe ... Musimy potwierdzić Twój adres email. Aby zakończyć proces subskrypcji, należy kliknąć link w mailu, który właśnie wysłaliśmy do Ciebie.

Po akceptacji zapisu na newsletter zostanie przesłany do Ciebie numer promocyjny miesięcznika Automatyka.

ZAMKNIJ OKNO

Dziękujemy za próbę ponownego zapisu na nasz newsletter.

Twój mail już jest w naszej bazie!

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:
redakcja@automatykaonline.pl

ZAMKNIJ OKNO

This website uses cookies

W celu zapewnienia najwyższej jakości usług strona używa plików cookies. Szczegóły w polityce prywatności serwisu.

POL ENG
a a a
Search
  • Login
  • Sign up
Site map Site map
AutomatykaOnline.pl
  • Home page
  • News
  • Interviews
  • Application
  • Articles
  • Events
  • Companies
  • Products
Search
Automatyka 11/2025

Automation11/2025

In this issue:
  • Interview with Paweł Hoerner de Roithberger and Paweł Reszel, National Instruments
  • Cybersecurity of industrial control systems
  • Signaling columns
  • Magazine
  • Contact
  • Advertisement
APPLICATION
  • Agriculture
  • Automotive
  • Chemical Industry
  • Energy
  • Food and Beverage
  • Metallurgy
  • Mining
  • OEM
  • Other industries
  • Railway Industry
  • Water Industry
Expand all
  • Home page
  • Application
  • Other industries

Optymalizacja produkcji łożysk dzięki RFID

(Turck Sp. z o.o.) print

Wednesday March 14 2012
Głowica zapisująco-odczytująca HF niezawodnie odczytuje nośniki danych RFID zamontowane na siatce kontenera, niezależnie od dużej ilości metalu znajdującej się wokół (fot. Turck)

Głowica zapisująco-odczytująca HF niezawodnie odczytuje nośniki danych RFID zamontowane na siatce kontenera, niezależnie od dużej ilości metalu znajdującej się wokół (fot. Turck)

Tweet

W trakcie 43 lat pracy Heinz Ehmann, menedżer firmy Alfred Thun GmbH & Co KG z siedzibą w Ennepetal, był świadkiem wielu prób wprowadzenia ręcznego systemu nadzoru produkcji. Ze względu na wysoki nakład pracy, jaki niosą ze sobą takie rozwiązania, nigdy nie były one brane pod uwagę jako realne opcje. Obecnie, wraz z rozwojem technologii RFID pojawiły się nowe możliwości realizacji zautomatyzowanych systemów kontroli i nadzoru produkcji materiałów. Dzięki temu rodzinna firma z Ennepetal mogła zwiększyć wydajność i utrzymać wiodącą na rynku pozycję we wszystkich swoich segmentach produktowych.

Thun zaopatruje przemysł rowerowy na całym świecie w łożyska wewnętrzne do rowerów miejskich, dziecięcych i górskich. Ponadto dostarcza kompletne komponenty do rowerów elektrycznych systemu Pedelec, których popularność w ostatnim czasie stale rośnie. Zatrudniająca 60 pracowników firma dostarcza każdego roku prawie milion sztuk łożysk, co przekłada się na około 60-procentowy udział w rynku i czyni tego niemieckiego producenta jednym z europejskich liderów sprzedaży łożysk rowerowych.

Wymagania

W 2009 r. firma zdecydowała się zmodernizować swoją produkcję. Celem modernizacji było wdrożenie systemu nadzoru partii materiału w całym łańcuchu produkcji z wykorzystaniem systemu RFID. W trakcie wdrażania należało rozwiązać kilka kwestii technicznych, takich jak sposób montażu nośnika, proces przyjęcia towaru do identyfikacji, a także etap oczyszczania i powlekania łożysk.

– Jeżeli chcemy, aby proces produkcji był niezawodny i wysoce powtarzalny, musimy wdrożyć zautomatyzowany system identyfikacji RFID, który wymaga jedynie niewielkiego wkładu pracy operatora – wyjaśnia Heinz Ehmann z firmy Thun.

33_P1010381_opt

Inklinometr na koszu informuje, kiedy kontener jest opróżniany (fot. Turck)

Pierwszym rozwiązaniem, jakie wzięto pod uwagę, był system RFID wykorzystujący częstotliwość UHF. Zaletą tego zakresu częstotliwości jest niewątpliwie zasięg pracy oraz elastyczność całego systemu. Zastosowanie pasma UHF w środowisku produkcyjnym firmy Thun nie było jednak takie oczywiste ze względu na metalowe obudowy koszy transportowych, do których nośniki UHF miały być przymocowane. Ostatecznie postanowiono wykorzystać alternatywne rozwiązanie, zaproponowane przez integratora systemów, firmę Weingartner Automatisierung z Oberhausen. Rozwiązanie to bazowało na systemie BLident firmy Turck.

System BLident dostarcza bogaty pakiet rozwiązań identyfikacji RFID, które spełniały wszystkie wymagania projektu. Dzięki szerokiemu portfolio Turck mógł spełnić większość zadań stawianych przez projekt, nawet jeżeli niektóre z nich były rozwiązywane w trakcie jego realizacji.

System RFID firmy Turck pozwala na jednoczesne stosowanie zarówno komponentów HF, jak i UHF. W pierwszym etapie projektu wykorzystano technologię HF, która wykorzystuje częstotliwość 13,56 MHz. Częstotliwość ta zmniejsza wpływ potencjalnych zakłóceń, co było szczególnie istotne w otoczeniu urządzeń generujących silne pola. Decyzja o wyborze tego rozwiązania zapadła po udanym teście zanurzenia nośników RFID w kąpieli galwanicznej. Wysoka temperatura i kwaśne środowisko galwaniczne nie zaszkodziło nośnikom, które mają obudowę o stopniu ochrony IP67. Jednym z wyzwań było też dostrojenie komunikacji między elementami sieci, które miały być dostosowane do systemu ERP Navision.

Rejestracja otrzymanych towarów

33_P1010433_opt

Nośniki danych RFID są pewnie zamontowane na metalowym kontenerze przy użyciu elementu dystansującego (fot. Turck)

Proces identyfikacji rozpoczyna się w momencie, gdy towar jest odbierany. Jeżeli dokument dostawy jest wyposażony w kod Data Matrix, komponenty od dostawców są skanowane. Dane docierają do systemu ERP i są łączone z polem UID nośnika RFID, przypisanego do odpowiedniego kosza transportowego. Wszystkie dane gromadzone w centralnej bazie danych SQL są odczytywane i zapisywane za pomocą systemu Middleware Visam. Thun zoptymalizował proces pozwalając, by dostawca mógł zachować minimalny poziom zapasów. Aktualnie dostępne i wymagane ilości mogą być pobierane z systemu ERP w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie dzięki dostępowi on-line.

System identyfikacji sprawdził się szczególnie na etapie oczyszczania i montażu łożysk. Czystość łożyska musi być zagwarantowana na każdym etapie procesu. Dzięki głowicom RFID urządzenie „wie”, jaka partia produkcyjna jest w danym momencie przetwarzana. Światło lampki K50 sygnalizuje pracownikom, czy procedura jest wykonywana prawidłowo, czy też nie.

W trakcie wdrażania systemu pojawił się też inny problem, który został szybko rozwiązany: wykorzystywana w procesie oczyszczania śrutownia miała ładowność jedynie 80 kg, gdy kosze transportowe były dwukrotnie cięższe. W przeszłości używanie wag wymuszało ręczne kalibrowanie, obecnie proces ten udało się zautomatyzować. Dzięki technologii RFID wszystkie wałki z jednego kosza transportowego mogą być łatwo przypisane do właściwej serii. Podczas opróżniania kosza czujnik nachylenia mierzy kąt nachylenia, co pozwala automatycznie na jego ponowne napełnienie. Wykorzystanie czujnika znacznie usprawniło pracę systemu, ponieważ w przeszłości zdarzały się przypadki przestojów, spowodowane powtórnym skierowaniem do procesu pełnego kosza.

Jakość

33_P1010435_opt

Fot. Turck

Kolejnym etapem była automatyzacja montażu specjalnych uchwytów. Dawniej pracownik ręcznie wprowadzał specjalną konfigurację zawierającą typ uchwytu za pomocą panelu operatorskiego znajdującego się na maszynie montującej. Niestety, w sytuacji gdy stosowanych jest wiele typów uchwytów, pomyłki były nie do uniknięcia. Obecnie zamówienie jest wprowadzane centralnie za pomocą systemu ERP i przesyłane bezpośrednio do maszyny, przy której pracownik jedynie akceptuje zamówienie i uruchamia proces. Maszyna odczytuje wszystkie potrzebne informacje zawierające ustawienia i komponenty z bazy danych, a następnie ustawia poprawną konfigurację. Głowice RFID odczytują dane z umieszczonych na koszach nośników, sprawdzając, czy przy bieżącym zamówieniu zostaną użyte właściwe komponenty. Czujnik nachylenia firmy Turck dba o to, by kosz został całkowicie opróżniony. Informacja z czujnika oraz odczytane z nośnika dane są następnie przesyłane protokołem Modbus TCP do systemu Middleware Visam za pomocą interfejsu systemu BL67 i środowiska CoDeSys.

Perspektywy

Dzięki nadzorowi i możliwości śledzenia lokalizacji partii materiałów za pomocą RFID firma z Ennepetal stworzyła wartość, którą dodała do produktów oferowanych klientom. Lepsza przejrzystość procesów produkcyjnych umożliwia zwiększenie ich elastyczności bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Firma Thun zyskała znaczącą przewagę nad konkurencją, która będzie się powiększać wraz z dalszymi optymalizacjami systemu. Kolejnym krokiem w tym kierunku będzie włączenie do systemu kontroli jakości i usług.

 

Patryk Zalewski
Specjalista ds. automatyki

TURCK Sp. z o.o.
tel. 774434809
kom. +48604097271

e-mail: patryk.zalewski@turck.com

www.turck.pl

source: TURCK

Related articles

  • Robot przenosi półki o masie 600 kg
  • Coboty w elektronice: precyzja, która napędza przyszłość produkcji
  • Firma Mackle modernizuje formaty karmy dla zwierząt domowych dzięki współpracy z Clevertech i OMRON: pakowanie w saszetki pozwala uzyskać szacowany wzrost wydajności o 50%
  • Cyfryzacja procesu kontroli jakości w fabryce paneli podłogowych - Case Study
  • Automatyzacja w praktyce przemysłowej: doświadczenia ifm electronic w branży przetwórstwa drewna

Newsletter

Stay up to date with current information.

Comau videos YouTube

Show more videos
Inżynier wie

Events

Show more events
1 Jan Training

Zwiedzanie centrum efektywnej prefabrykacji szaf sterowniczych

1 January 2025 – 31 December 2025
4 Dec Training

Wyposażenie elektryczne maszyn – rozdzielnice i sterownice niskiego napięcia

4–5 December 2025
5 Dec Training

Wymagania rynku amerykańskiego dla produktu elektrycznego/elektronicznego – wstęp do oceny zgodności

5 December 2025
11 Dec Training

Bezpieczeństwo maszyn - algorytm wyznaczania Poziomu Nienaruszalności Bezpieczeństwa SIL

11–12 December 2025
  • facebook
  • Tweeter
  • google+
  • RSS AutomatykaOnline
  • About Us
  • Sales and customer service
  • Privacy Policy
  • Presentation
  • Terms of Use
  • Accessibility Statement
  • Contact Us
  • Contact form
  • Media cooperation
  • Portal Editorial
  • Automatyka Editorial
  • Advertising
  • Advertising contact
  • Advertising in "Automatyka"
  • Newsletter
AutomatykaOnline.pl

© 2014 by Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP. All rights reserved.
created by: TOMP